Redistribución de planta para incrementar la productividad de la empresa Embotelladora Cassinelli S.A.C. – Trujillo en el año 2022

Fecha
2025Autor(es)
Chavez Durand, Micaela
Paredes Cribilleros, Jennifer Romina
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La finalidad de esta investigación es proponer una redistribución de planta mediante un
nuevo layout para incrementar la productividad de la empresa Embotelladora Cassinelli
S.A.C., además, se decidió por un diseño de investigación no experimental y
longitudinal. Se diagnosticó la situación de la empresa mediante un checklist del cuál
obtuvimos que la distribución actual tenía un 72% de aspectos negativos con respecto
a la fluidez de actividades y al ambiente de trabajo. Por otro lado, analizando el plano,
se reconoció la falta de espacio en el área de lavado y llenado para que los operarios
trabajen de manera adecuada, mientras que en el área de tratamiento de agua tenía un
área más amplia de lo requerida. El método Guerchet nos permitió conocer el área
necesaria que necesita cada una de las máquinas para que el operario pueda trabajar
adecuadamente, y se logró aumentar el porcentaje que requiere la maquinara de 41%
a 48%; la suma de todas ellas nos dio un área total de 347m2 aproximadamente, la cual
se utilizó para la elaboración del método SLP, que considerando la importancia de
relación que tenían unas actividades con otras nos permitió armar un nuevo layout para
la empresa, donde las áreas que guardan mayor relación están juntas, y estas tienen el
suficiente espacio para las máquinas y para que haya un correcto flujo de actividades.
Para finalizar, se utilizó el programa Promodel para simular el proceso productivo con la
nueva distribución, se obtuvo una nueva cantidad de botellas producidas, que al
compararlas con las que se producen actualmente nos arroja un incremento de la
productividad del 29%. The purpose of this research is to propose a plant redistribution through a new layout to
increase the productivity of the company Embotelladora Cassinelli S.A.C., in addition, it
was decided to use a non-experimental and longitudinal research design. The company's
situation was diagnosed by means of a checklist from which we obtained that the current
layout had 72% of negative aspects with respect to the flow of activities and the work
environment. On the other hand, analyzing the floor plan, we recognized the lack of
space in the washing and filling area for the operators to work properly, while the water
treatment area had a larger area than required. The Guerchet method allowed us to
know the necessary area required by each of the machines so that the operator can work
properly, and we were able to increase the percentage required by the machinery from
41% to 48%; the sum of all of them gave us a total area of approximately 347m2, which
was used to develop the SLP method, which considering the importance of the
relationship between some activities and others allowed us to create a new layout for the
company, where the areas that are most related are together, and these have enough
space for the machines and for there to be a correct flow of activities. Finally, the
Promodel program was used to simulate the production process with the new
distribution, and a new quantity of bottles produced was obtained, which when compared
with the current production yields a 29% increasement in productivity.
Palabras clave
Colecciones
- Ingeniería Industrial [399]