Diseño de un método de trabajo para incrementar la productividad en la línea de fabricación de suelas planas del calzado femenino en la empresa Conforflex S.A.C
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Fecha
2022Autor(es)
Tejada Canga, Shaonny Stefhani
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La investigación se efectuó en la empresa Conforflex SAC, dedicada a la
fabricación de suelas de calzado, con la finalidad de diseñar una propuesta de
mejora de métodos de trabajo que permita incrementar la productividad en la línea
de fabricación de suelas planas de poliuretano de vinilo (PVC) para calzado
femenino y que tienen la mayor demanda. Se inició con el análisis del proceso
productivo y el cálculo de los tiempos en las etapas de inyección, inspección y
agrupación, así como el tiempo estándar; determinándose la producción y la
productividad actual. Se utilizaron el diagrama de flujo del proceso, la técnica del
estudio de tiempos, el diagrama de flujo de operaciones, la encuesta, el diagrama
de Ishikawa y el análisis de Pareto para encontrar los factores más impactantes en
la productividad actual; hallándose que es de 7.207 pares de suela / hora hombre.
Se analizó el método actual de trabajo en las etapas de inyección, inspección y
agrupación, así como los movimientos corporales de los operarios mediante el
diagrama análisis de las operaciones y el diagrama bimanual de los movimientos
de las manos del operador. Se realizó el estudio de las medidas antropométricas
actuales y la distribución del espacio y la mesa de trabajo actual para luego
proponer nuevos métodos ergonómicos. Se encontró que el percentil hasta el 5%,
la estatura de los operarios es de 1.59 m. el percentil hasta el 50 %, que representa
la mediana, es hasta 1.64 m, equivalente al percentil del 95% el valor de 1.70 m
indicando la altura máxima de los operarios. Se diseñó el nuevo diagrama de
operaciones, así como los nuevos métodos y movimientos de trabajo mediante el
diagrama bimanual, encontrándose movimientos innecesarios mayormente en la
mano izquierda, rebajándose los tiempos improductivos en 16.32% para la mano
izquierda y en 17.64 en la mano derecha. El nuevo tiempo estándar propuesto
mejoró a 6.429 minutos por par de suelas en comparación del anterior de 7.138
minutos por par de suelas. Finalmente, el resultado de la propuesta de mejora de
métodos y tiempos impactó positivamente en la nueva productividad pasando de
7.207 a 8.002, representando una variación favorable de 11.03% The research was carried out in the company Conforflex SAC, dedicated to the
manufacture of shoe soles, in order to design a proposal to improve working
methods that will increase productivity in the line for the manufacture of flat vinyl
polyurethane soles (PVC) for women's footwear, and which have the highest
demand. It began with the analysis of the production process, and the calculation of
the times in the injection, inspection, and grouping stages, as well as the standard
time; determining the current production, and productivity. The process flow
diagram, the time study technique, the operations flow diagram, the survey, the
Ishikawa diagram, and the Pareto analysis were used to find the most impacting
factors in current productivity; finding that it is 7,207 pairs of soles / man hour. The
current method of work in the stages of injection, inspection and grouping was
analyzed, as well as the body movements of the operators through the analytical
diagram of the operations and the bimanual diagram of the movements of the
operator's hands. The study of the current anthropometric measurements and the
distribution of space and the current worktable was carried out to later propose new
ergonomic methods. It was found that the percentile up to 5%, the height of the
workers is 1.59 m. the percentile up to 50%, which represents the median, is up to
1.64 m, equivalent to the 95% percentile, the value of 1.70 m indicating the
maximum height of the operators. The new operations diagram was designed, as
well as the new methods and work movements through the bimanual diagram,
finding unnecessary movements mostly in the left hand, reducing unproductive
times by 16.32% for the left hand and 17.64 in the right hand. The new proposed
standard time improved to 6429 minutes per pair of soles compared to the previous
7138 minutes per pair of soles. Finally, the result of the proposal to improve methods
and times had a positive impact on the new productivity, going from 7,207 to 8,002,
representing a favorable variation rate of 11.03%.
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- Ingeniería Industrial [356]