Estudio del método de trabajo en la línea de fabricación de tornillos y su impacto en la productividad de una factoría en Trujillo - 2023
Fecha
2024Autor(es)
Gonzales Tirado, Arnold Steeven
Vega Morales, Sergio Arturo
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto del diseño de ingeniería
de tiempos y movimientos en la productividad de la producción de tornillos de
bronce en una factoría en Trujillo, 2023. Mediante una investigación aplicada,
explicativa, correlacional y no experimental, se analizó el proceso de producción
durante 30 semanas, utilizando encuestas y análisis documental como técnicas de
recolección de datos. Los resultados evidenciaron un incremento significativo en la
eficiencia del proceso de manufactura, reflejado en una reducción del tiempo de
producción y una optimización de los movimientos operativos, con un valor de
““p=0.02 < 0.05““, lo que implica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la
hipótesis alternativa. Tras la implementación de las mejoras, se logró una notable
optimización en el proceso de producción: el tiempo de ciclo del operario se redujo
en aproximadamente 25 minutos, aumentando la eficacia del hombre a un 62.49%
y la utilización de la máquina a un 61.77%. Además, se observó una disminución
en los suplementos de tiempo del 15% al 12%, contribuyendo a una mejora global
en la productividad de 53.85%, en comparación con el estado inicial, lo que significó
un aumento en la productividad del 15.39%. Se concluye que el diseño de mejora
basado en la ingeniería de métodos ha incrementado la productividad de la
fabricación de tornillos metálicos en la factoría, evidenciando su eficacia y viabilidad
económica The objective of this study was to determine the impact of the engineering
design of times and movements on the productivity of the production of bronze
screws in a factory in Trujillo, 2023. Through applied, explanatory, correlational and
non-experimental research, the production process for 30 weeks, using surveys and
documentary analysis as data collection techniques. The results showed a
significant increase in the efficiency of the manufacturing process, reflected in a
reduction in production time and an optimization of operational movements, with a
value of ““p=0.02 < 0.05““, which implies the rejection of the hypothesis. null and the
acceptance of the alternative hypothesis. After the implementation of the
improvements, a notable optimization was achieved in the production process: the
operator's cycle time was reduced by approximately 25 minutes, increasing human
efficiency to 62.49% and machine utilization to 61.77%. In addition, a decrease in
time supplements was observed from 15% to 12%, contributing to an overall
improvement in productivity of 53.85%, compared to the initial state, which meant
an increase in productivity of 15.39%. It is concluded that the improvement design
based on method engineering has increased the productivity of the manufacturing
of metal screws in the factory, evidencing its effectiveness and economic viability.
Palabras clave
Colecciones
- Ingeniería Industrial [356]