Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing para reducir el desperdicio en la fabricación de cajas de cartón en la planta Sullana de Trupal S.A.
Fecha
2024Autor(es)
Ordinola Castillo, Javier Alexander
Donado Sánchez, Diego Alberto
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La investigación desarrollada en Trupal S.A.-Planta Sullana tiene por objetivo
reducir el desperdicio en la fabricación de cajas de cartón. La planta presenta fallas
en el manejo del papel corrugado, en la fabricación, almacenamiento y despacho;
paradas de máquinas y exceso de tiempo en su arranque generando pérdidas
económicas. Las causas raiz del despilfarro se identificaròn con el mètodo Ishikawa
y la frecuencia con el diagrama de Pareto. Los procesos que generan mayor
desperdicio son el corrugado 49,51%, el refile 26.29% y la conversión 11.71%,
totalizando 87.51%. El 40% de desperdicio en el proceso de corrugado se debe a
paradas de máquina, debido a falla eléctrica y operativa (64.43%). En la conversión
el desperdicio principal es por set up de la máquina, el desfase del clisé, por fallas
de la troqueladora, problemas de impresión y falla por desfase de impresión con
86.90% y el set up se debe a fallas operativas 37.57%, eléctricas 21,44% y
mecánicas 22.96%. Para reducir el desperdicio se aplicaron las herramientas del
Lean Manufacturing 5S, SMED y TPM. La aplicación de 5S en el corrugado
mejorará el desplazamiento de las bobinas y las herramientas y materiales estarán
al alcance del operario facilitando sus actividades; y las paradas debidas a fallas
operativas se reducirá en 20%. En el refile las bobinas se utilizarán con las medidas
ajustadas a la especificación del cliente, minimizando el ancho de la plancha de
cartón. En la conversión la mejora de la distribución facilitará las operaciones de
limpieza y la señalización mantendrá los elementos en sus espacios, se reducen
los tiempos de set up de troqueladoras y en los cambios de tintas. Aplicando el TPM
en el corrugado se reduce el tiempo por fallas eléctricas y mecánicas del cabezal 1
en 20%. El OEE de la máquina corrugadora se mejoró de 30.33% y está en el
promedio en la industria del cartón. En la conversión los paros de máquina por fallas
eléctricas y mecánicas, apuntando principalmente al estado de los elementos el
OEE aumentó en promedio 3%. Con el SMED en la conversión se reduce el tiempo
de montaje de 45 a 25 minutos. En el corrugado el tiempo de cambio de cartucho
se reduce de 48 a 33 minutos y se reduce los tiempos muertos en 19% por fallas
eléctricas, operativas, mecánicas y de set up. The research developed at Trupal S.A.-Planta Sullana aims to reduce waste in the
manufacture of cardboard boxes. The plant has flaws in the handling of corrugated
paper, in manufacturing, storage and dispatch; machine stops and excessive start-
up time generating economic losses. The root causes of waste will be identified with
the Ishikawa method and the frequency with the Pareto diagram. The processes that
generate the greatest waste are corrugating 49.51%, refiling 26.29% and conversion
11.71%, totaling 87.51%. 40% of waste in the corrugated process is due to machine
stops, due to electrical and operational failure (64.43%). In the conversion, the main
waste is due to setup of the machine, the offset of the cliché, due to failures of the
die-cutter, printing problems and failure due to printing offset with 86.90% and the set
up is due to operational failures, 37.57%, electrical 21.44% and mechanical 22.96%.
To reduce waste, the tools of Lean Manufacturing 5S, SMED and TPM were applied.
The application of 5S in corrugated will improve the movement of the coils and the
tools and materials will be within reach of the operator, facilitating his activities; and
stops due to operational failures will be reduced by 20%. In refiling, the coils will be
used with measurements adjusted to the client's specifications, minimizing the width
of the cardboard sheet. In the conversion, the improved distribution will facilitate
cleaning operations and the signage will keep the elements in their spaces, reducing
die-cutting set-up times and ink changes. Applying TPM to the corrugated material
reduces the time due to electrical and mechanical failures of head 1 by 20%. The
OEE of the corrugating machine was improved from 30.33% and is average in the
cardboard industry. In the conversion, machine stoppages due to electrical and
mechanical failures, mainly pointing to the state of the elements, the OEE increased
on average 3%. With SMED in the conversion, assembly time is reduced from 45 to
25 minutes. In corrugated, the cartridge change time is reduced from 48 to 33 minutes
and downtime is reduced by 19% due to electrical, operational, mechanical and set-
up failures
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