Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorLanderas Pilco, Maria Isabel
dc.contributor.authorGonzales Callirgos, Piero Alexander
dc.contributor.authorLizarbe Melendez, Yoselyn Stephania
dc.creatorGonzales Callirgos, Piero Alexander
dc.date.accessioned2024-09-17T13:45:54Z
dc.date.available2024-09-17T13:45:54Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12759/42191
dc.description.abstractEl trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer la implementación de la metodologia 5s para mejorar la productividad en la fabricación de semirremolques en L&S NASSI SAC. La problemática principal se centra en la baja productividad. Mediante el analisis del diagrama ishikawa se identificaron el 85% de las causas de la baja productividad son: Falta de orden y limpieza y políticas de trabajo para el cumplimiento de las tareas en las áreas de trabajo, procedimientos no estandarizados, escasa disciplina y falta de entrenamiento del personal operario. La metodología es descriptiva y no experimental. Se aplica la observacion directa, la entrevista, la encuesta, check list, la tarjeta roja y el mapeo. Las herramientas utilizadas fueron los diagramas de: Ishikawa, Pareto, recorrido, DAP y por último el método de Guerchet. Se identificaron desplazamientos innecesarios de los operarios durante el proceso productivo., además debe haber encontrado deficiencias en el área de maestranza, obteniendo un nivel de promedio de 5s de 21%, el porcentaje más alto es la estandarización con 30% de cumplimiento, La productividad actual es de 0.64 semirremolques por trabajador, y de 0.000844 semirremolques por cada sol invertido. Se propone la implementacion de la metodologia de 5s con la finalidad de no tener una area desordenada y menos con elementos innecesarios que obstruye la movilizacion de los trabajadores, Se logra reducir sustantivamente los recorridos de los operarios mediante el diagrama de recorrido y se propone modelar la planta en 3D con el programa Sketchup, obteniendo una diferencia entre antes y un después. Mediante el estudio de tiempos se reduce el tiempo promedio de 183.53 a 150.14 hr/semirremolque. La productividad estimada aplicando las 5s es de 0.7847 semirremolques por trabajador semestral y de 0.0001 semirremolques por cada sol invertido, evidenciándose el incremento de la productividad de 0.147 respecto a la cantidad de trabajadores, y debido 0.0000188 debido al costo de mano de obra directa.es_PE
dc.description.abstractThe main objective of the research work is to propose the implementation of the 5s methodology to improve productivity in the manufacturing of semi-trailers at L&S NASSI SAC. The main problem focuses on low productivity. Through the analysis of the ishikawa diagram, 85% of the causes of low productivity were identified: Lack of order and cleanliness and work policies for the fulfillment of tasks in work areas, non-standardized procedures, poor discipline and lack of training of operating personnel. The methodology is descriptive and not experimental. Direct observation, interview, survey, check list, red card and mapping are applied. The tools used were the diagrams: Ishikawa, Pareto, tour, DAP and finally the Guerchet method. Unnecessary movements of operators were identified during the production process. In addition, deficiencies must have been found in the mastering area, obtaining an average level of 5s of 21%, the highest percentage is standardization with 30% compliance. Productivity The current figure is 0.64 semi-trailers per worker, and 0.000844 semi-trailers for each sol invested. The implementation of the 5s methodology is proposed with the purpose of not having a messy area and even less with unnecessary elements that obstruct the mobilization of workers. It is possible to substantially reduce the routes of the operators through the route diagram and it is proposed to model the 3D plant with the Sketchup program, obtaining a difference between before and after. Through the time study, the average time is reduced from 183.53 to 150.14 hr/semi-trailer. The estimated productivity applying the 5s is 0.7847 semi-trailers per six-month worker and 0.0001 semi-trailers for each sol invested, evidencing the increase in productivity of 0.147 with respect to the number of workers, and due 0.0000188 due to the cost of direct labor.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada Antenor Orregoes_PE
dc.relation.ispartofseriesT_IND_335
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.subject5ses_PE
dc.subjectProductividades_PE
dc.titlePropuesta de implementación de la metodología 5s para mejorar la productividad en la fabricación de semirremolques en L&S Nassi SACes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieriaes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Industriales_PE
thesis.degree.disciplineIngenieria Industriales_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4250-5619es_PE
renati.author.dni75104296
renati.author.dni72042259
renati.advisor.dni18091379
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.discipline722026es_PE
renati.jurorUrraca Vergara, Elena Matilde
renati.jurorCaballero García, Ana María
renati.jurorLeón Culquichicón, Jorge Iván
dc.publisher.countryPEes_PE


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)

Mostrar el registro sencillo del ítem

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/closedAccess